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傳統(tǒng)模式設計造價高 哪條大路通向ERP管控

瀏覽次數:2966發(fā)布時間:2007-12-5

 

  上了ERP就萬事大吉嗎?固然,有了ERP,大老板就可以在辦公室里看清楚目前的產量、成本,對企業(yè)運作成竹在胸。但是下面的調度卻不好過,ERP只負責展開原料,這之后如何把數據轉到生產線上呢?沒有控制端的配合,在按單生產時,ERP就是空中樓閣。所以,管控一體才是制造企業(yè)最終要追求的目標。

  管控一體化簡單地說就是管理與控制一體化,具體地講是利用各種技術,把生產現場的各種數據通過信息網絡系統(tǒng)進行系統(tǒng)集成、技術融合,為企業(yè)全面實現信息自動化管理奠定基礎。

  管控一體的話喊了好多年,但真正做好的并不多。剛開始,制造企業(yè)習慣批量生產,所以對管控一體的需求不高,F在,隨著制造企業(yè)競爭的加劇,按單生產成為必答題,管控一體則成為必做之事。那么,實現管控一體有什么好方法呢?

  ERP延伸:腳踏實地是關鍵

  管理和控制一體,當然可以由管理向下延伸。ERP留下與DCS溝通的接口,從DCS中實時獲取數據,供ERP系統(tǒng)對各項指標進一步挖掘,從而優(yōu)化生產以及為管理者提供決策依據。

  華北制藥集團倍達有限公司管控一體化工程的實施,對于倍達公司提高產品合格率和質量,降低產品成本,提高工作效率,增強市場競爭力起到了決定性的作用,確保了倍達公司能夠在激烈的市場競爭中站穩(wěn)腳跟,幫助企業(yè)成功由生存期轉向發(fā)展期。該項目實施后,公司生產經營的各項指標已經超過或接近國內外同行業(yè)領先水平,具備在國際市場上競爭的能力。

  在實施過程中,控制系統(tǒng)(DCS)與管理系統(tǒng)(ERP)同時進行,ERP系統(tǒng)與DCS系統(tǒng)通過實時信息系統(tǒng)相連接。實時信息系統(tǒng)從控制系統(tǒng)取得生產現場數據,進行實時系統(tǒng)圖的查看及數據的優(yōu)化、計算、分析,并向統(tǒng)一的ERP系統(tǒng)提供實時數據,供ERP系統(tǒng)對各項指標進一步挖掘,從而優(yōu)化生產以及為管理者提供決策依據。

  從功能來看,倍達公司管控一體化系統(tǒng)分為辦公自動化系統(tǒng)、生產過程控制系統(tǒng)和ERP系統(tǒng)。辦公自動化系統(tǒng)建立企業(yè)內部網,實現公司網上辦公。在系統(tǒng)中設立公告牌、電子論壇、企業(yè)快訊、電子郵件、網上培訓、辦公業(yè)務的流轉管理與監(jiān)控。生產過程控制系統(tǒng)采用國內外先進的控制系統(tǒng),實現以生產調度為中心的全公司生產過程監(jiān)測與控制,減少能源及原材料消耗,提高產品質量,降低操作人員的勞動強度。ERP系統(tǒng)實現對公司生產與經營資源的有效管理,包括質量管理、生產管理、財務管理、采購管理、銷售管理等。

  倍達公司選用和利時公司自行研制的HS2000系統(tǒng)作為操作平臺,完成系統(tǒng)硬件配套、軟件組態(tài)和在線控制操作。在不斷完善控制系統(tǒng)的同時,和利時公司ERP事業(yè)部的設計和開發(fā)人員進駐倍達現場,進行ERP系統(tǒng)的設計和開發(fā)工作。在經過一系列可行性研究、需求分析、初步設計、詳細設計和程序設計之后,和利時進行了全面的程序測試及完善,并完成系統(tǒng)數據的初始化工作,接著開始分步實施,逐步形成了具有倍達公司特色的ERP系統(tǒng),并全面投入使用。

  管控一體化在倍達公司的成功實施,實現企業(yè)生產資源的協調管理,優(yōu)化了組織機構及管理流程,提高了管理效率、降低了生產經營成本,從而增強企業(yè)產品的競爭力,取得較高的投資回報。

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  B/S結構長個千里眼

  在傳統(tǒng)的制造業(yè)控制方案中,只有現場操作員才能在監(jiān)視工作站上監(jiān)視到生產現場的情況,然后通過報表經過一定周期之后上報到管理部門。企業(yè)管理人員如果不親臨現場,根本無法獲取實時的生產情況,管理部門對生產進行調整后的效果也不能及時獲取,存在較大的時間延遲。以Web 技術為核心的B/S模式飛速發(fā)展,為企業(yè)實現信息集成、管控一體化創(chuàng)造了條件。企業(yè)管理人員在任何地方都能夠通過網絡掌握企業(yè)的實時生產情況,真正做到局域和遠程信息的實時監(jiān)控、數據資源的綜合共享,從而實現企業(yè)內部及企業(yè)間統(tǒng)一的人機交互及跨平臺的數據庫訪問。

  塔里木油田現有的DCS控制系統(tǒng)充分利用現有的硬件和已有的管理網絡資源,對企業(yè)目前的控制網絡和管理網絡進行整合,實現油田管控一體化。該方案利用了原有網絡中的關系數據庫,增加了一個實時數據庫。通過編寫的軟件將現場的生產信息實時采集到實時數據庫,將管理決策等信息集成到關系數據庫中,建立起控制網絡和數據網絡之間的通信。為了防止Internet網絡中的信息風暴和病毒黑客的攻擊威脅網絡安全,此系統(tǒng)中增加了一臺網關機,網關機安裝兩塊網卡。兩塊網卡分別設置不同網段的IP地址,并分別連接在管理網和控制網上,這樣就避免了管理網與控制網直接連接,將管理網與控制網實施了有效隔離。

  該系統(tǒng)可以分為3個子系統(tǒng):DCS 監(jiān)測與控制子系統(tǒng)(現場子系統(tǒng))、數據存儲與傳輸子系統(tǒng)(中間層子系統(tǒng))和遠程訪問子系統(tǒng)(客戶端子系統(tǒng))。

  在整體設計中,DCS 監(jiān)測與控制子系統(tǒng)位于整個遠程監(jiān)控系統(tǒng)的底層,在生產現場對生產運行情況進行監(jiān)視和控制,實現遠程服務。數據存儲與傳輸子系統(tǒng)是一個中介系統(tǒng),主要由實時數據庫服務器、關系數據庫服務器和網關機組成,主要負責三方面的任務。一方面負責將實時數據傳送到實時數據庫,并將它們寫入實時數據庫的相應數據表中;另一方面,將關系數據庫存放的控制參數數據表中的數據,通過DCS系統(tǒng)寫到底層控制設備;第三方面,網關機是用來做隔離用的,保證控制網絡的安全運行。數據存儲與傳輸子系統(tǒng)是傳統(tǒng)控制系統(tǒng)實現管控一體化的橋梁,通過數據傳輸子系統(tǒng)將底層控制網絡和上層管理網絡融合為一體。此系統(tǒng)中使用VB+ Sockets 通過TCP/IP 協議編寫了管控一體化接口程序,實現了異構網絡之間的互聯和通信。

  遠程訪問子系統(tǒng)采用3層模式結構:Browser、WebServer和DBServer,使用了Oracle、JSP、Java、JavaBean、EJB 技術。該子系統(tǒng)負責Web發(fā)布,將系統(tǒng)信息轉換成HTML文件形式發(fā)布到客戶端。Internet上任一被授權的用戶,使用普通瀏覽器(如IE、Netscape 等)向Web 服務器提交監(jiān)視、控制、瀏覽打印報表等請求,WebServer 端的遠程數據服務處理組件對請求進行處理,在經過身份驗證、安全檢查、數據處理及判斷等服務后將結果送給Internet瀏覽器端的用戶。

  該系統(tǒng)以數據庫為中心,實現了控制網絡和數據網絡之間的信息交互。從某種意義上說,系統(tǒng)中的數據庫是信息溝通與交換的中心。

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  工業(yè)以太網:有問題就近解決

  企業(yè)實現管控一體化,必須提供一種能在工業(yè)現場運行的、可靠性高、實時性強、造價低廉的網絡系統(tǒng),以各生產廠為單位形成工廠底層網絡,通過千兆主干網,把所有系統(tǒng)進行技術融合,與ERP系統(tǒng)實現無縫連接。工業(yè)以太網總的設計思想是“局部集中,就近上網”,即將物理距離較近的測控點用自由拓撲的方式組成現場總線網絡,掛在距離最近的千兆主干網。所有信息全部自動采集、實時處理、相對集中存儲、統(tǒng)一發(fā)布。

  承鋼是集采、選、運、冶、煉、軋等工序為一體的鋼鐵企業(yè),年產鋼能力174萬噸。承鋼基本實現了生產過程基層的測控自動化,不過,一部分仍在通過各種開關、閥門、傳感器等測量儀表間的一對一連線,用模擬信號進行測量控制,一部分采用自封閉式的DCS系統(tǒng)、PLC系統(tǒng)。承鋼沒有實現設備之間、各系統(tǒng)之間、廠際間、控制與管理之間的信息共享,自動化系統(tǒng)是一個一個的信息孤島,嚴重制約了公司的發(fā)展和資源共享。整合獨立的信息系統(tǒng),進一步提高生產自動化水平,在企業(yè)內部形成完整的計算機信息網絡系統(tǒng),實現低成本、高效率的生產管理目標,管控一體化成為企業(yè)生存與發(fā)展的必由之路。

  實現管控一體化,承鋼已經有了比較好的基礎。千兆主干網是管控一體化的網絡平臺,承鋼的千兆主干網基本覆蓋了公司的各部、各廠及重要崗位等;承鋼ERP系統(tǒng)包括了企業(yè)資源信息,支持分散生產與流程生產,管理覆蓋面很寬,從企業(yè)全局角度進行經營與生產計劃,是企業(yè)綜合的集成經營系統(tǒng);承鋼能源介質計量數據采集系統(tǒng)與ERP系統(tǒng)實現了無縫連接;煉鋼廠煉鋼物流管理系統(tǒng)、1號變電站綜合自動化系統(tǒng),均預留了與ERP系統(tǒng)接口;承鋼現場數字化網絡監(jiān)控系統(tǒng)正在建設,是一種以主干網為傳輸介質的具有高品質的動態(tài)視頻監(jiān)控系統(tǒng),能滿足各管理部門對視頻資源的需求。

  承鋼管控一體化系統(tǒng)的應用環(huán)境是現場數據采集,主要采集能源介質的溫度、壓力、流量、工藝過程參數以及進出廠和中轉的物資量,F場視頻信息采集對象主要是生產工藝、重要設備、危險場所、物資存放點、廠際間的銜接部位、物資運輸、物資檢斤和檢驗等,現場采集點遍布全公司,點多面廣,按照“相對集中,就近上網”的原則,減少主干網資源開銷,降低系統(tǒng)成本。同時考慮企業(yè)的發(fā)展規(guī)劃,預留硬件位置和軟件拓展功能。

  承鋼管控一體化系統(tǒng)的具體構成為:工廠實時數據庫選用Industrial SQL Server,網絡視頻監(jiān)控數據庫為Microsoft SQL Server,ERP數據庫選用的是套裝Oracle軟件,操作系統(tǒng)選用Windows 2000。系統(tǒng)的底層主要是通過原有自動化系統(tǒng)及工廠實時數據庫,對基礎信息進行采集處理。信息通道主要是公司的千兆主干網,它是整個系統(tǒng)的大動脈,不同格式、不同類型、不同采集處理方式的信息能否在網上高質量運作,關系到系統(tǒng)建設的成敗。上層主要是ERP系統(tǒng)。所有人員按照相應的訪問權限,可以從公司內部網上查詢需要的信息。應用軟件功能方面根據管理需求,設計開發(fā)子系統(tǒng),滿足各業(yè)務職能部門的業(yè)務需要。

  承鋼管控一體化系統(tǒng),覆蓋全公司的信息采集點,能在極短的時間內將采集點的信息進行收集、儲存、處理、分析、顯示、打印,企業(yè)各級領導將依據相應的權限,實時地了解和掌握有關的信息,對生產的指揮和決策起到積極的作用。

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  SCADA少花錢 多辦事

  現代工業(yè)生產過程綜合自動化控制系統(tǒng)基本上都是以 SCADA(Supervisory Control And Data Acquisition,計算機監(jiān)控和過程數據采集系統(tǒng))來概述的—SCADA不僅代表了現代工業(yè)生產過程綜合自動化系統(tǒng)應用的必然趨勢,同時也表示了比集散控制系統(tǒng)技術水平更先進的概念。組成企業(yè)綜合自動化的企業(yè)MIS(管理信息系統(tǒng))和企業(yè)生產過程SCADA都以TCP/IP和Web技術為基礎,實現了企業(yè)管、控數據流之間的無縫連接,管控一體化解決方案變得簡捷和現實可行。

  城市污水處理就是利用各種設施設備和工藝技術,將污水中所含的污染物質從水中分離去除,使有害的物質轉化為無害的物質、有用的物質,水則得到凈化,并使資源得到充分利用。其生產工藝流程是比較龐雜的,就其處理過程控制特點而言,可以概括為以物料平衡調度為主的連續(xù)性較強的慢處理過程,現場控制設備(包括儀表設備)多且配置分散,但設備結構較簡單,生產過程對設備的自動化水平及可靠性的依賴程度較弱。實踐證明,除了少數關鍵工段設備(如活性污泥處理工藝流程中的鼓風機設備)外,現場設備自動化功能的暫時喪失不會對生產處理質量造成重大影響,因此基于現場設備自動化功能(包括儀表設備)的全廠綜合自動化的主要目標重點不僅僅是保證生產處理質量,而更現實的是減輕勞動強度、方便生產管理、提高設施設備的利用率、節(jié)能降耗、減員增效,其功能多為以生產監(jiān)視、遠程手動操作為主,精確的閉環(huán)邏輯控制較少,當然就用不著投資昂貴的高可靠性的綜合自動化設備。正是這些特點,一些發(fā)達國家的城市污水處理廠無一例外,均配置了自動化技術水平越來越高的全廠綜合自動化控制系統(tǒng),其顯著效果就是運營人員數量的大幅度減少。

  北京市城市排水公司高碑店污水處理廠“一期工程”水區(qū)于1991年接管運行,日處理污水量50萬立方米,其綜合自動化系統(tǒng)共計七大功能區(qū)域:總進水泵房、雨水泵房、水區(qū)一級處理、水區(qū)二級處理、鼓風機曝氣系統(tǒng)、中水深度處理及總變電站,分別由9套美國A-B公司PLC現場控制站和6臺IBM386兼容機現場操作站通過A-B公司DH+工業(yè)局域網(令牌式對等網絡)組成(如圖),主要完成基本數據采集和九大自動邏輯控制任務。

  2000年、2001年配合“水質改造工程”的SCADA模式僅對現場操作站進行了升級改造。改造之后的綜合自動化系統(tǒng)進一步擴充了原有系統(tǒng)的功能。如果按傳統(tǒng)模式設計,基于DH+對等網絡,平均每臺操作站將投資9萬元,共計26臺操作站總投資約234萬元;如果按SCADA模式設計,除SCADA服務器投資約22萬元外,平均每臺操作站僅投資2.3萬元,共計26臺操作站及SCADA服務器總投資約82萬元,節(jié)省投資約152萬元。值得一提的是,基于DH+對等網絡,配置26臺操作站在技術上也是很難實現的。

  傳統(tǒng)模式設計造價高 條條大路通羅馬

  條條大路通羅馬,因為羅馬就在那里。

  與很多管理信息化相比,管控一體的衡量標準要明確得多。生產線的實時數據只要能傳遞到管理層,那就是成功。但管控一體也有很大難度,因為它是管理與控制“溝通”一體的體現,這就意味著,下層的控制和上層的管理得是已經成形的,或者是照著這個目標在做某一項工作。

  其實,與管理信息化相比,管控一體對企業(yè)的管理改造相對好很多—畢竟是數據層面的溝通,而不是復雜的流程管理問題。但是,這并不意味著“一把手”可以放任自流,很多時候,管理信息化由所謂的信息中心掌握,而控制端則在車間,甚至是車間調度的腦子里有清楚賬。他們雙方的對接,除了要有“專用”語言外,有時候還真得第三方推動一下。

來源:中計報